解决温水交联电缆热收缩不合格问题
一、选题理由:
总经理要求解决温水交联绝缘线芯热收缩不合格问题。
二、人员组成:
序号 | 姓名 | 性别 | 组内分工 |
1 | 吴协民 | 男 | 模具配制安排,并要求操作人员按要求开机,并做好协调与监督 |
2 | 杨文清 | 男 | |
3 | 杨泽云 | 男 | 按要求开机 |
4 | 杨年生 | 男 | 按工艺温水和送检 |
5 | 刘玉东 | 男 | |
6 | 戴宇鹏 | 男 | 按送样要求及时做相关性能检测,并及时反馈检测结果 |
7 | 孙开恒 | 男 | 按要求抽样并送样 |
8 | 顾福琴 | 女 | 确定挤出要求和抽样方案 |
三、现状调查:
据检测中心反映,对所有温水交联电缆抽样测试热收缩的结查表明:702及以上和62及以下的温水交联绝缘线芯热收缩合格,102-502的温水交联绝缘线芯经常出现热收缩不合格现象;有时在同一盘线芯时相隔100米,会存在检测结论不一样现象,公司质量负责人感到头疼,总经理认为可能是我们的装备不能满足要求,年前安排设备部组织安装了带有热水冷却水槽的80型挤塑机。
3月11日,质保部在大平方配线组取带有热水冷却的80挤塑机挤出的已温水的交联绝缘线芯后,检测结果如下:
序号 | 挤出 日期 | 线芯 规格 | 取样 顔色 | 材料生产厂家 | 样品在贮线盘中的位置 | 热收缩测试情况 | |
检测结果 | 判定结论 | ||||||
1 | 2014-3-8 | 102 | 黄 | 宝源 | 收线盘的尾部 | 4 | 合格 |
2 | 2014-3-9 | 162 | 红 | 宝源 | 5 | 不合格 | |
3 | 2014-3-10 | 102 | 兰 | 宝源 | 5.5 | 不合格 |
用带热水冷却的80挤出机用正常模具挤出的温水交联绝缘线芯,仍存在热收缩不合格现象。
四、目标确定:
2014年4月10日前内找出热收缩不合格的根本原因,采取措施,确保我厂生产的温水交联电缆热收缩****合格。
五、分析原因和确定主要原因
根据现有情况,运用头脑风暴法绘制出如下的因果图。
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对找出末端因素一一确认是否为要因。
序号 | 热收缩不合格的未端因素 | 确认情况 | 是否要因 |
1 | 检测结果与未与工资挂钩 | 原来热收缩这个指标因挤出设备资源不能满足,未加考虑,检测结果没有与员工挂钩。 | 非要因 |
2 | 操作工未经培训 | 都是原来的老挤塑工,在90挤塑机上开过,但对80挤塑机的性能和要求不清楚。 | 要因 |
3 | 只有更多的人会操作,才能满足随时调用需求 | 有这种需求 | 非要因 |
4 | 一班人满足不了生产量要求 | 只配一班人,会造成电资源上的浪费,且不能满足产量需求。 | 非要因 |
5 | 检测结果没有反馈给各挤塑工 | 检测结果与挤出时间比滞后一点 | 非要因 |
6 | 操作工只关注外观 | 一般挤出时,只有当外观合格时就能挤出 | 非要因 |
7 | 测试时间与挤出不同步 | 热收缩性能要等温水合格后才能检测,而且检测周期长 | 非要因 |
8 | 操作工只强调产量,不关注内在质量 | 外表显示不出此性能的质量情况 | 要因 |
9 | 没有依据新设备制订定额 | 参照原来90挤塑机的生产定额计酬 | 非要因 |
10 | 产量与工资挂钩 | 目前实行定额计酬 | 非要因 |
11 | 料的开包时间长或料袋本身有破损 | 一般不超过24小时,时间过长,挤出时外观不好看,会出现预交联现象,但目前外观正常。 | 非要因 |
12 | 零头材料混用 | 有这种情况,不多,对热收缩性能影响不大 | 非要因 |
13 | 不同批次的材料同时挤出时可能出现料流不稳定 | 有这种可能 | 非要因 |
14 | 不同批次的材料加工工艺可能不同 | ||
15 | 不同班组的料性能可能存在差异 | 生产厂家的料经常有不同班组的混放在一起,挤出时可能存在差异。 | 非要因 |
16 | 色母粒与材料不融 | 目前挤出外观良好,顔色均匀,挤出外观正常。 | 非要因 |
17 | 色母粒受潮 | ||
18 | 检测周期长 | 此性能检测要等热延伸测试合格后才能检测,而且检测周期较长,另外其它的线芯也没有按规定的时间适应,检测结果还是合格的。 | 非要因 |
19 | 生产要货急 | ||
20 | 外观正常时,操作人员误以为是合格产品 | 事实 | 非要因 |
21 | 线速度波动范围偏大 | 看到线速度显示值波动快而且瞬间变化大 | 要因 |
22 | 与挤出时设定速度有关 | 事实 | 非要因 |
23 | 与设备本身性能有关 | 非要因 | |
24 | 挤出厚度靠经验 | 开始时凭借经验,现在已安装了在线测径仪 | 非要因 |
25 | 用大模具挤出,增大材料的拉伸比 | 事实 | 非要因 |
26 | 用挤压式模具挤调偏难 | 事实 | 非要因 |
27 | 用挤压式模具挤,生产效率低 | 事实 | 非要因 |
28 | 模具单一,不便于调换 | 模具之间跨度大,想调小一个规格,没有资源 | 非要因 |
29 | 此机组只开35平方以下的线芯 | 因生产任务紧,之后会扩到120平方 | 非要因 |
30 | 没有制订适合本机组的工艺 | 现场无作业指导文件,目前参照90挤塑机工艺 | 要因 |
31 | 操作工凭借经验开机 | ||
32 | 温控范围有波动 | 现场验证属实 | 非要因 |
33 | 无法直接检测到料的温度 | 现场验证结果表明,机筒上测温点温度与仪表显示温度相近,在受控范围,只是有偏下的趋势 | 非要因 |
34 | 显示温度与实际值不一致 | ||
35 | 操作工习惯于低温操作 | 温度高了,易产生预交联现象,使挤塑无法进行 | 要因 |
36 | 现场没有规定温度设定控制范围 | 属实 | 要因 |
37 | 只考虑挤出速度 | 一般情况下,只要上班,就以*快速度开机,外观良即可 | 要因 |
38 | 减少换模具频率 | 有这种现象存在,采取大模芯代用 | 要因 |
39 | 温度不到提前开机 | 上班后的**根,模口温度仅靠自身加温,很难达到规定温度就先开机了 | 要因 |
再次进行要因确认:
62及以下的温水交联线芯在70挤塑机上用万马料采用挤压式模具挤出,热收缩检测结果全部合格,而80挤塑机上用挤管式模具挤出,热收缩绝大部分不合格,结合以上分析结果,推测热收缩可能与挤出线速和挤出方式以及挤出温度有关,3月15日-4月15日,我们用温水交联聚乙烯绝缘料用挤管式模具挤出,依据推测结果分别采用增加挤出压力、改变线速度,更换材料和改变设定温度挤出,收集了如下59组数据:(表1)
选用材料 | 挤出日期 | 挤出顔色 | 挤出规格 mm2 | 挤出时选用模具形式 | 挤出设定线速m/min | 热收缩测试结果 | 挤出温度 变化情况 |
宝源料 | 3月15日 | 兰 | 10 | 半挤压式 | 20 | 1 | 正常 |
宝源料 | 3月15日 | 兰 | 10 | 半挤压式 | 80 | 3 | 正常 |
宝源料 | 3月15日 | 红 | 10 | 半挤压式 | 20 | 0.8 | 正常 |
宝源料 | 3月15日 | 红 | 10 | 半挤压式 | 80 | 5.5 | 正常 |
宝源料 | 3月15日 | 绿 | 10 | 半挤压式 | 20 | 2 | 正常 |
宝源料 | 3月15日 | 绿 | 10 | 半挤压式 | 80 | 5 | 正常 |
宝源料 | 3月15日 | 兰 | 10 | 半挤压式 | 80 | 5.5 | 正常 |
宝源料 | 3月15日 | 兰 | 10 | 半挤压式 | 80 | 4 | 正常 |
宝源料 | 3月15日 | 红 | 10 | 半挤压式 | 80 | 4 | 正常 |
宝源料 | 3月15日 | 绿 | 10 | 半挤压式 | 100 | 3 | 正常 |
宝源料 | 3月15日 | 兰 | 10 | 半挤压式 | 100 | 3 | 正常 |
宝源料 | 3月15日 | 兰 | 10 | 半挤压式 | 80 | 3 | 正常 |
宝源料 | 3月15日 | 绿 | 10 | 半挤压式 | 80 | 3.5 | 正常 |
宝源料 | 3月17日 | 红 | 35 | 挤管式 | 18 | 1 | 正常 |
宝源料 | 3月17日 | 绿 | 35 | 挤管式 | 18 | 1 | 正常 |
宝源料 | 3月17日 | 黄 | 35 | 挤管式 | 18 | 1.5 | 正常 |
宝源料 | 3月17日 | 红 | 35 | 挤管式 | 18 | 3.5 | 正常 |
宝源料 | 3月17日 | 黄 | 35 | 挤管式 | 18 | 3.5 | 正常 |
宝源料 | 3月17日 | 绿 | 35 | 挤管式 | 18 | 3 | 正常 |
宝源料 | 3月25日 | 兰 | 16 | 半挤压式 | 120 | 5.5 | 正常 |
宝源料 | 3月25日 | 兰 | 16 | 半挤压式 | 120 | 5.75 | 正常 |
宝源料 | 3月25日 | 兰 | 16 | 半挤压式 | 20 | 3 | 正常 |
宝源料 | 3月25日 | 绿 | 10 | 半挤压式 | 80 | 5.75 | 正常 |
宝源料 | 3月25日 | 黄 | 16 | 半挤压式 | 110 | 4.5 | 正常 |
宝源料 | 3月25日 | 黑 | 16 | 半挤压式 | 110 | 7 | 正常 |
宝源料 | 3月27日 | 黄 | 10 | 挤管式 | 90 | 2.5 | 正常 |
宝源料 | 3月27日 | 黄 | 10 | 挤管式 | 30 | 0.5 | 正常 |
宝源料 | 3月27日 | 黄 | 10 | 挤管式 | 90 | 7 | 机头降20度 |
宝源料 | 3月27日 | 黄 | 10 | 挤管式 | 90 | 5 | 机头降20度 |
宝源料 | 3月27日 | 红 | 10 | 挤管式 | 90 | 8.5 | 机头降20度 |
宝源料 | 3月27日 | 红 | 10 | 挤管式 | 90 | 8 | 机头降20度 |
宝源料 | 3月27日 | 黄 | 10 | 挤管式 | 90 | 7.5 | 机头降20度 |
宝源料 | 3月27日 | 黄 | 10 | 挤管式 | 90 | 8.5 | 机头降20度 |
宝源料 | 3月27日 | 黄 | 10 | 挤管式 | 90 | 7 | 机头降20度 |
宝源料 | 3月27日 | 黄 | 10 | 挤管式 | 90 | 7 | 机头降20度 |
宝源料 | 3月27日 | 黄 | 10 | 挤管式 | 90 | 7 | 机头降20度 |
万马料 | 3月28日 | 兰 | 10 | 挤管式 | 110 | 4 | 正常 |
万马料 | 3月28日 | 兰 | 10 | 挤管式 | 120 | 1.5 | 正常 |
万马料 | 3月28日 | 兰 | 16 | 挤管式 | 100 | 2 | 正常 |
万马料 | 3月28日 | 红 | 16 | 挤管式 | 90 | 2 | 正常 |
万马料 | 3月28日 | 红 | 16 | 挤管式 | 30 | 1.75 | 正常 |
万马料 | 3月28日 | 红 | 16 | 挤管式 | 90 | 2 | 正常 |
万马料 | 3月28日 | 红 | 16 | 挤管式 | 90 | 2 | 正常 |
万马料 | 3月29日 | 黄 | 25 | 挤管式 | 100 | 2.5 | 机身加20度 |
万马料 | 3月29日 | 黄 | 25 | 挤管式 | 100 | 2 | 机身加20度 |
万马料 | 3月29日 | 黑 | 25 | 挤管式 | 100 | 1 | 机身加20度 |
万马料 | 3月29日 | 兰 | 25 | 挤管式 | 100 | 3 | 机身加20度 |
万马料 | 3月29日 | 黄 | 16 | 挤管式 | 100 | 2 | 机身加20度 |
万马料 | 3月29日 | 绿 | 16 | 挤管式 | 30 | 1.5 | 机身加20度 |
万马料 | 3月29日 | 绿 | 16 | 挤管式 | 100 | 3 | 机身加20度 |
万马料 | 3月29日 | 黄 | 10 | 挤管式 | 100 | 3 | 机身加20度 |
万马料 | 3月29日 | 红 | 16 | 挤管式 | 100 | 4 | 机身加20度 |
万马料 | 3月30日 | 黄 | 35 | 挤管式 | 100 | 2 | 机身加20度 |
万马料 | 3月30日 | 绿 | 35 | 挤管式 | 100 | 2 | 机身加20度 |
万马料 | 3月30日 | 绿 | 35 | 挤管式 | 100 | 2 | 机身加20度 |
万马料 | 4月14日 | 红 | 16 | 挤管式 | 120 | 2.5 | 各段加5度 |
万马料 | 4月14日 | 黑 | 16 | 挤管式 | 100 | 2.5 | 各段加5度 |
宝源料 | 4月15日 | 兰 | 50 | 挤管式 | 12 | 2 | 机身加15度 |
宝源料 | 4月15日 | 兰 | 50 | 挤管式 | 80 | 2 | 机身加15度 |
用单因子方差分析得出如下结果:
单因子方差分析: 热收缩测试结果 与 挤出线速m/min
来源 自由度 SS MS F P
挤出线速m/min 8 131.62 16.45 6.13 0.000
误差 50 134.29 2.69
合计 58 265.91
S = 1.639 R-Sq = 49.50% R-Sq(调整) = 41.42%
均值(基于合并标准差)的单组 95% 置信区间
水平 N 均值 标准差 -----+---------+---------+---------+----
12 1 2.000 * (------------*------------)
18 6 2.250 1.214 (----*----)
20 4 1.700 1.013 (------*-----)
30 3 1.250 0.661 (-------*-------)
80 10 4.125 1.276 (----*---)
90 13 5.692 2.626 (---*--)
100 15 2.467 0.719 (---*--)
110 3 5.250 1.521 (-------*-------)
120 4 3.813 2.135 (-----*------)
-----+---------+---------+---------+----
0.0 2.5 5.0 7.5
合并标准差 = 1.639
单因子方差分析: 热收缩测试结果 与 挤出温度变化情况
来源 自由度 SS MS F P
挤出温度变化情况 4 155.52 38.88 19.02 0.000
误差 54 110.38 2.04
合计 58 265.91
S = 1.430 R-Sq = 58.49% R-Sq(调整) = 55.41%
均值(基于合并标准差)的单组 95% 置信区间
水平 N 均值 标准差 +---------+---------+---------+---------
各段加5度 2 2.500 0.000 (-------*-------)
机身加15度 2 2.000 0.000 (-------*-------)
机身加20度 12 2.333 0.807 (--*---)
机头降20度 9 7.278 1.064 (---*---)
正常 34 3.141 1.689 (-*-)
+---------+---------+---------+---------
0.0 2.5 5.0 7.5
合并标准差 = 1.430
单因子方差分析: 热收缩测试结果 与 挤出时选用模具形式
来源 自由度 SS MS F P
挤出时选用模具形式 1 4.25 4.25 0.93 0.340
误差 57 261.66 4.59
合计 58 265.91
S = 2.143 R-Sq = 1.60% R-Sq(调整) = 0.00%
均值(基于合并标准差)的单组 95% 置信区间
水平 N 均值 标准差 -----+---------+---------+---------+----
半挤压式 19 3.937 1.692 (----------------*---------------)
挤管式 40 3.362 2.321 (----------*----------)
-----+---------+---------+---------+----
3.00 3.60 4.20 4.80
合并标准差 = 2.143
单因子方差分析: 热收缩测试结果 与 选用材料
来源 自由度 SS MS F P
选用材料 1 49.97 49.97 13.19 0.001
误差 57 215.94 3.79
合计 58 265.91
S = 1.946 R-Sq = 18.79% R-Sq(调整) = 17.37%
均值(基于合并标准差)的单组 95% 置信区间
水平 N 均值 标准差 -----+---------+---------+---------+----
宝源料 38 4.232 2.346 (-----*------)
万马料 21 2.310 0.786 (-------*--------)
-----+---------+---------+---------+----
2.0 3.0 4.0 5.0
合并标准差 = 1.946
单因子方差分析: 热收缩测试结果 与 挤出顔色
来源 自由度 SS MS F P
挤出顔色 4 15.80 3.95 0.85 0.498
误差 54 250.11 4.63
合计 58 265.91
S = 2.152 R-Sq = 5.94% R-Sq(调整) = 0.00%
均值(基于合并标准差)的单组 95% 置信区间
水平 N 均值 标准差 ---+---------+---------+---------+------
黑 3 3.500 3.122 (---------------*----------------)
红 13 3.504 2.485 (-------*-------)
黄 17 4.294 2.556 (------*------)
兰 15 3.233 1.489 (-------*------)
绿 11 2.886 1.446 (-------*--------)
---+---------+---------+---------+------
1.5 3.0 4.5 6.0
合并标准差 = 2.152
以上分析结果表明:热收缩测试结果与挤出温度、挤出速度和选用材料强相关,与挤出选用模具伸缩距离弱相关,与挤出厚度和颜色无关。再次验证了要因确认结果。
六、针对要因制订对策:
编号 | 要因 | 目标 | 措施 | 完成 日期 | 负责人 |
1 | 1、没有制订适合本机组的工艺; 2、现场没有规定温度设定控制范围; 3、操作工凭借经验开机。 | 制订适合80挤塑机的工艺文件,明确与质量控制有关的要求 | 技术部依据80挤塑机现有特点,拟定符合要求的工艺文件。 | 4月10日 | 梁国华 |
2 | 1、温度不到提前开机; 2、操作工习惯于低温操作; 3、操作工只考虑挤出速度;强调产量,不关注热收缩测试结论。 | 设定温度控制范围,保证只有到温后才允许开机 ;针对每种规格设定*高速度值。 | 1、操作工自行把握,车间考核。 2、结合设备特点和质量控制要求,针对每种规格的产品挤出时设定*高线速,并做好验证。 3、规定抽样方案和检测频次,检测结果及时反馈给操作人员并与操作者工资挂钩。 | 4月10日 | 杨文清 |
3 | 挤出线速度波动范围偏大与设定线速度有关 | 缩小线速度波动范围 | 1、控制线速度 2、设备部做好验证并采取有效措施。 | 4月15日 | 乔文云 |
4 | 减少换模具频率 | 每种规格换一次模具 | 1、确定每种规格只有一套模具并形成文件; 2、缩小模芯,规定模芯与模套口的距离,让挤出的热塑型PE紧紧地包裹在被挤包的线芯上; 3、质保部做好督查,对不符合要求的作为违背工艺纪律处理。 | 4月10日 | 吴协民 |
5 | 操作工未经培训 | 低压缆车间对80挤塑工组织进行一次培训 | 1、选择合适的人选,满足生产量的需求; 2、车间负责人应熟悉工艺和操作要求; 3、由车间负责人对操作人员一一培训; 4、平时做好检查与监督。 | 4月10日 | 杨文清 |
从表1看出,从3月28日向后挤出的线芯热收缩测试结果都小于4%已经合格(在分析过程中就在调整参数验证)。但是还发现,相同的线速,为什么有不同的热收缩测试结果,我再次观察和记录了正在挤出的线速和温度显示情况变化过程:
4月26日下午,用宝源料挤10平方兰线时,设定温度为160、170、180、190、190、195、195、200,线速设定100m/min的线速在4分钟内显示情况:
99 | 101 | 96 | 99 | 100 | 97 | 98 | 101 | 96 | 100 |
101 | 97 | 100 | 97 | 98 | 100 | 96 | 101 | 98 | 99 |
98 | 95 | 100 | 99 | 97 | 102 | 96 | 103 | 98 | 101 |
100 | 96 | 104 | 99 | 101 | 99 | 99 | 99 | 97 | 102 |
98 | 103 | 99 | 101 | 99 | 102 | 100 | 98 | 102 | 97 |
99 | 101 | 97 | 98 | 101 | 97 | 100 | 98 | 98 | 100 |
100 | 97 | 98 | 102 | 97 | 100 | 97 | 99 | 100 | 99 |
98 | 97 | 103 | 96 | 100 | 98 | 98 | 100 | 97 | 98 |
101 | 96 | 99 | 94 | 101 | 97 | 100 | 98 | 97 | 102 |
96 | 103 | 97 | 99 | 100 | 99 | 98 | 101 | 98 | 104 |
98 | 100 | 98 | 101 | 98 | 100 | 98 | 96 | 102 | 97 |
98 | 101 | 98 | 102 | 94 | 103 | 97 | 100 | 98 | 99 |
97 | 100 | 100 | 101 | 97 | 98 | 102 | 99 | 97 | 100 |
95 | 103 | 97 | 99 | 102 | 101 | 98 | 102 | 99 | 98 |
98 | 101 | 97 | 100 | 97 | 100 | 102 | 99 | 97 | 101 |
96 | 99 | 97 | 100 | 98 | 103 | 94 | 101 | 100 | 97 |
99 | 98 | 101 | 97 | 102 | 95 | 98 | 101 | 98 | 97 |
如图所示,很明显的看出,实际挤出时线速是在不断地变化的,从极差图中可以看出*大的极差达到5,这一大的波动是造成热收缩不合格的*主要原因。
上图看出,Cpk为0.59,过程能力严重不足,设务部门应在设备线速度的稳定性能上采取措施。
挤10平方红色温水交联绝缘时各区温度变化情况记录如下:
各区段 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 |
设定温度℃ | 160 | 180 | 190 | 200 | 210 | 205 | 205 | 200 |
检查时间 | 实测温度℃ | |||||||
41:17 | 152 | 183 | 184 | 198 | 203 | 206 | 206 | 197 |
42:17 | 153 | 178 | 181 | 201 | 204 | 204 | 207 | 196 |
42:59 | 153 | 173 | 180 | 198 | 207 | 202 | 207 | 196 |
43:30 | 153 | 172 | 181 | 197 | 209 | 202 | 207 | 196 |
44:00 | 152 | 171 | 181 | 195 | 212 | 202 | 206 | 196 |
44:30 | 152 | 172 | 183 | 195 | 214 | 203 | 206 | 196 |
45:00 | 152 | 173 | 184 | 196 | 215 | 205 | 205 | 196 |
45:30 | 152 | 174 | 186 | 197 | 214 | 206 | 205 | 195 |
46:00 | 152 | 176 | 187 | 198 | 212 | 207 | 204 | 195 |
48:00 | 152 | 183 | 189 | 197 | 210 | 205 | 205 | 195 |
49:00 | 153 | 179 | 183 | 195 | 206 | 203 | 204 | 195 |
49:30 | 153 | 176 | 181 | 196 | 208 | 202 | 204 | 195 |
50:00 | 153 | 173 | 180 | 197 | 212 | 202 | 205 | 195 |
50:30 | 152 | 171 | 180 | 198 | 214 | 203 | 206 | 195 |
51:30 | 152 | 172 | 181 | 201 | 210 | 205 | 205 | 195 |
同一区中 的温差 | 不考虑 | 12 | 8 | 6 | 12 | 5 | 3 | 5 |
以上两图显示出各区域温度变化情况,明显看出有的变化幅度较大。挤出温度和线速度的变化就是导致热收缩波动的主因。如果控制好这两个因素,模具确定好了,热收缩不合格问题就能解决。